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掺配煤燃烧方案与稳定燃烧措施

时间:2013-03-17分类:论文发表

  摘 要:随着电煤供应的紧张,劣质煤掺烧是目前各火电厂都必须面对的课题,本文介绍了田家庵电厂掺烧劣质煤的方案与稳定燃烧措施,在实际生产中取得了良好的效果,可为其他兄弟厂掺烧劣质煤提供借鉴。

  关 键 词: 劣质煤,配烧,燃烧,稳定

  1.前言

  淮南田家庵发电厂现装机两台300MW汽轮发电机组,所配锅炉为上海锅炉厂制造的1025T/H亚临界压力、中间再热、燃煤、露天、强制循环汽包炉,燃烧方式为四角切圆燃烧,每台锅炉配置四组中间储仓式乏气送粉制粉系统,设计燃用煤种为淮南原煤,其可燃基挥发份为33.8%,低位发热量19228 kj/kg。

  近年来,由于燃煤市场逐渐转变为卖方市场,煤炭供应紧张,发电厂已不可能燃用单一设计煤种,在保证锅炉安全、经济运行的条件下,以设计煤种为基础,同时配用劣质煤种的混配燃烧,已成必然。由于不同煤种的组成和特性不同,从原煤掺配,煤粉磨制到燃烧过程,都与燃用单一设计煤种有较大差异,它并不是几个煤种的简单叠加,如果配煤得当,提高制粉设备、燃烧设备的可靠性,强化锅炉燃烧调整,则可以保证锅炉燃烧稳定,降低发电厂燃料成本。田家庵发电厂每年消耗原煤总量200万吨,其中1/3为非设计煤种,如果配烧不当,将会引起锅炉效率降低,受热面结焦积灰严重,锅炉达不到额定出力,燃烧不稳定,甚至发生熄火停炉事故。可见,制定不同煤种的科学配烧方案和强化锅炉稳定燃烧的措施,对确保机组安全、经济运行意义重大。

  2.燃用劣质煤对锅炉运行的影响

  近年来,田家庵电厂燃用的设计煤种——淮南原煤占全厂燃煤总量的2/3,其余的要自筹煤源,而自筹煤源煤种较杂,有淮南地方小矿煤,有外省及省内其它矿的煤,这些煤挥发份低、灰份大、矸石多,煤质难以保证,对锅炉稳定运行影响较大,主要体现在以下几方面:

  2.1 挥发份低。挥发份是煤粉着火、稳定燃烧的重要指标,挥发份低,则煤粉的着火温度高,进入炉膛后的着火点推迟,降低了燃烧的稳定性,增加了燃烬的难度,小矿煤炭的挥发份一般在12~16%,远低于设计值,若大量同时燃用该煤种,将会给锅炉稳定燃烧造成较大隐患。

  2.2 热值低。田家庵电厂配用劣质煤的低位热值在16500kj/kg左右,其灰分含量高,固定碳含量低,煤粉着火及燃烧困难,燃煤耗量增加,炉膛出口烟温升高,锅炉减温水用量增加,尤其是再热汽减温水量。严重时所有给粉机转速达上限,锅炉仍达不到额定出力。其中#5炉因空气预热器漏风率较大,在环境温度稍高时若燃用较多劣质煤,则造成引风机出力不足,锅炉不得不低氧燃烧,既威胁燃烧的安全,又使引风机耗电率增加,排烟温度增高,不完全燃烧损失增大,锅炉效率降低。燃煤量的增加,又使磨煤机的制粉压力增大,尤其是煤潮时,原煤过粘,极易造成原煤管、给煤机积煤,磨煤机堵塞,在连续阴雨天气,运行人员清理、疏通制粉系统,运行维护量大。飞灰量的增加,使锅炉炉膛、水平烟道、尾部烟道受热面积灰、磨损加剧,需增加对受热面的吹灰次数和受热面防磨检查次数。

  2.3矸石多。煤中矸石多,煤粉磨制困难,磨煤机钢球耗量增大,制粉能力下降,制粉能耗增大,煤粉仓粉位较难维持,严重时机组不得不降低负荷运行。为提高制粉出力,使得制粉出力能满足锅炉负荷的需要,采用增加磨煤机内通风量,但通风量增加造成煤粉细度降低,煤粉着火和燃烬困难,锅炉排烟温度升高,效率降低,机组煤耗增大,经济性降低。

  2.4安全隐患大。综上所述,如果劣质煤种用量过多,势必给锅炉燃烧稳定、机组负荷及经济运行产生较大影响。田家庵电厂曾因短时煤源紧张,被迫较多燃用劣质煤,而发生了因燃煤热值低,给粉机出力达上限,而锅炉蒸发量不能满足机组带满负荷的需要;也发生过制粉出力低、煤粉仓粉位无法保证,而不得不短时降低负荷运行。因此,制订科学的劣质煤配煤方案和相应地稳定燃烧技术措施,是确保锅炉安全、经济运行的关键。

  3.制定配煤方案

  针对劣质煤供应情况,首先要从煤场管理入手,制定切实可行地输煤配烧方案,最大程度地减少对锅炉的影响。

  3.1 煤场管理办法

  3.1.1 田家庵电厂有煤场一个,筒仓两个,储煤量共约7万吨。为充分利用煤场的调节作用,对煤场划分不同的区域,其中劣质煤全部存放在煤场北部,南煤场全部堆放淮南矿务局的优质煤,筒仓主要存优质干煤,在雨天或火车来煤较潮时,为锅炉提供可靠煤质。

  3.1.2 来煤进厂后,根据煤炭来源地、入厂煤质化验结果,及目测及手感等经验判断,将不同煤种分别存入指定煤场。

  3.1.3煤场每月盘点一次,了解各种煤质的存煤数量,便于科学调度。

  3.2 输煤及配烧方案

  3.2.1配烧原则:长期配烧,避免短时大量燃用劣质煤。规定A、B、D原煤仓上设计煤种,C仓配烧劣质煤,为保证劣质煤的用量,机组负荷在220MW以上时,C层给粉机转速高于其它层给粉机转速,低负荷运行时适当降低C层给粉机转速。

  3.2.2向煤仓上煤时,由一条皮带专门输送劣质煤至两台炉的C仓,另一条皮带输送优质煤,避免同一条皮带上煤时可能将劣质煤混入其它煤仓。

  3.2.3当两台炉的C仓进满劣质煤后(或机组因其它原因不能配烧劣质煤时),而火车来的劣质煤又很多的情况下,则将劣质煤转入指定的北煤场存放。

  3.2.4当火车来煤较潮时,向锅炉输煤采用双系统皮带运行的输煤方式,将潮煤和筒仓的煤按1:1或1:2的比例通过犁煤器混合输送到同一原煤仓。

  3.2.5当班值长根据每台机组运行状况、预计负荷等,可临时改变配煤方案,如机组长时间满负荷运行,燃烧或制粉设备故障、消缺时,则不配、少配劣质煤或分时段配烧劣质煤。

  3.2.6向锅炉输送煤种和数量提前告知机组运行人员,同时加强对入炉煤的采质和化验工作,保证煤质化验报告准确,并及时录入MIS系统,供运行人员查看。

  4.完善锅炉稳定燃烧措施

  对锅炉燃烧系统进行科学地完善并采取强化燃烧的措施,确保锅炉燃烧稳定,有力配合燃用劣质煤。

  4.1保证炉内良好的空气动力工况和四角燃烧器风粉分配均匀。田家庵电厂在2008和2009年的机组大修中,完善了锅炉一、二次风速在线检测装置,对锅炉燃烧器进行了冷态空气动力场试验,对有贴边现象的燃烧器安装角度进行了适当校正,同时调整了二次风箱大风门开度。机组运行后又对锅炉的一次风速进行了热态调平标定,同时规定每班对各二次风、周界风挡板开度检查校对一次,确保四角同层一、二次风档板开度一致,位置正确,配比均匀。规定四角给粉机保持同时运行,不采用停一、二台给粉机的燃烧调节方法。

  4.2 提高煤粉气流着火的稳定性。将配烧劣质煤的C层一次风速控制值比设计值降低2~4m/s,以保持与其它层相同的着火点,在DCS系统中增加了一次风速低报警功能,便于及时冲洗一次风管,防止低风速引起一次风管堵塞,并按规定对一次风管定期冲洗。

  为保持较佳的煤粉浓度,有利于煤粉着火、燃烧,每层给粉机转速控制在最高转速的50~80%,偏离此范围,则进行切、投层给粉机。

  提高配烧劣质煤的C制粉系统煤粉细度,每周两次分析煤粉细度参数,由于田家庵电厂采用的是乏气送粉方式,为保持一次风速的稳定,运行中使用磨煤机乏气再循环来改变磨煤机内通风量,同时辅助调节粗粉分离器折向门和粗细筒位置,确保煤粉细度在要求范围内。

  4.3发挥燃烧器煤粉浓淡分离装置的最佳效益。浓淡分离装置将进入炉膛的煤粉气流分离为浓相和淡相,向火侧的浓相有利于煤粉着火,背火侧的淡相可防止煤粉冲刷水冷壁,浓淡分离装置的切向角度是保证浓淡分离效果的关键。在2008和2009年的机组大修中,发现锅炉部分浓淡分离器切向板角度发生了偏移,全部进行了校正。

  4.4加强煤粉仓管理,确保给粉机下粉连续、均匀。中间储仓式制粉系统的煤粉仓若管理不善,煤粉发生结块或粉位较低(0.5~1米)时,易造成给粉机下粉不连续、不均匀,威胁锅炉燃烧的稳定。为此我们制定了“煤粉仓管理制度”,规定正常情况下,各粉仓粉位不低于1米;每天对四个粉仓中的一个进行一次有效降粉,降粉时最低粉位降到0米,以破坏松散的粉块;机组长时间低负荷运行时,停用的给粉机进行定期切换;严格按规定开关粉仓吸潮阀,保持吸潮管道的通畅,防止水蒸汽长时间滞留煤粉仓产生凝结造成煤粉结块,有效

  地防止了煤粉的结块。

  4.5保持稳燃油枪的可靠性。每日白班对稳燃油枪进行试投,确保进、退自如,油枪畅通;每周对油枪雾化片进行检查,保证其良好地雾化效果。充分发挥气化小油枪的功能,在燃烧不稳时及时投入气化小油枪稳定燃烧。

  5.制定运行燃烧劣质煤技术措施

  在实际运行中,制定运行燃烧劣质煤技术措施要求运行中正确执行,保证燃烧稳定。

  5.1每值接班后,煤质检验中心应及时将本班要燃用的准确的煤质分析数据汇报值长。

  5.2接班时单元长、主值应了解上个班燃煤情况,并就地检查实际来煤接班后汇报值长,了解本班要燃用的煤种及煤质分析,随时掌握煤质变化,掺烧比例,合理组织燃烧,如遇煤质差,煤潮等煤种时,各炉组捣煤工具齐全,输粉机、燃油系统应处于正常良好备用状态,并做好事故预想。

  5.3应尽量保持高粉位运行,以利于给粉机下粉流畅.

  5.4 因煤质原因,负荷带不上,但给粉机出力均在额定值时,不能盲目加大给粉量,应汇报值长,申请降低机组负荷。

  5.5下层给粉机是燃烧基础,当燃劣质煤时,要切至手动方式运行,并保持适当的转速。根据煤质,燃烧情况合理使用风量,下联箱水封、大灰斗水封应正常。

  5.6冲洗煤粉管道时应在机组带75%额定负荷以上、燃烧稳定的情况下进行,一次只允许冲洗一根煤粉管道,略停若干分钟后才能冲洗第二根。一次风挡板应逐渐缓慢开关。

  5.7加强对制粉系统的监视与分析,对磨煤机进、出口压差、磨后温度、电流,排粉机出口风压、电流来分析制粉工况,掌握下煤情况,以保证磨出口在60-65℃左右。换风操作必须做到:操作稳、调整稳、排粉机出口风压的变化应控制在200Pa内幌动。当煤种突变,挥发份过低或给粉机故障影响燃烧,火检、火焰电视图象显示着火不稳时,应迅速投油助燃。

  5.8在燃劣质煤期间,单元长、主值应经常到就地观察炉膛燃烧情况,必要时应投油稳燃。

  6.结束语

  通过对煤场的科学化管理,充分利用煤场对不同煤质分区域存放的有利条件,及时准确地掌握各煤场的燃煤质量,严格执行配煤和输煤方案,加强对锅炉燃烧设备的维护、调整,发挥燃烧设备的最佳效能,提高运行人员燃烧调整的技能,使劣质煤配烧工作规范化、标准化、制度化,目前厂配烧劣质煤工作进展顺利,自去年实施该方案后,未发生燃烧不稳定、机组限制负荷等异常情况。事实证明,只要做到优化配制、混合掺烧,就能够保证锅炉燃烧的稳定,就能够达到机组稳发、满发、节能降耗之目的。

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