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亚包晶钢板坯高拉速生产实践

时间:2021-07-29分类:冶金工业

  摘 要:为解决亚包晶钢浇铸的炉机周期匹配问题、提 高 生 产 效 率,对亚包晶钢结晶器冷却、振 动 模 式及结晶器保护渣等进行优化。优化后,结晶器冷却水流速由7.27m/s提高至8.45m/s,结晶器振动模式的负滑脱时间由0.112~0.128s稳定控制 在0.151s,结晶器保护渣碱度由1.28提 高 至1.29,1300 ℃黏度由0.13Pa·s下调至0.12Pa·s。实现了亚包晶钢高拉速的稳定生产,最高工作拉速为1.6m/min;铸坯表面纵裂纹发生率小于0.3 %,中心偏析质量稳定。

亚包晶钢板坯高拉速生产实践

  刘启龙; 曹成虎; 邓勇; 郑晴; 张敏; 罗霄, 炼钢 发表时间:2021-07-26

  关键词:亚包晶钢;高拉速;铸坯质量

  随着汽车轻量化的快速推进,越来越多的高强钢得到广泛的应用,终端客户对高强钢的质量与成品规格要求日益多样化与个性化,现有的高强钢成分体系普遍采用碳处于包晶区范围与铌、钒、钛等微合金化组合方式[1],尤其是成品宽度不大于1400mm的需求量急剧上升,板坯亚包晶钢小断面铸坯需求量的急剧增加,导致炼钢与连铸生产节奏的不平衡,制约了高效生产,其核心问题表现在板坯亚包晶钢拉速偏低环节。赵紫峰[2]等针对230mm×1200mm断面亚包晶钢在某厂板坯铸机上进 行 了1.5m/min拉 速 的工 业 试 验,结果表 明:拉 速 由1.3m/min提 高 至1.5m/min,平均热流增加约0.1MW/m2,宽面弯月面区域局部热流增加约0.13MW/m2,结晶器窄/宽面平均热流比超过0.9,宽面坯壳厚度平均减少4mm;因存在诸多风险,板 坯 亚 包 晶 钢1.5m/min工 作 拉速没有得到工业推广应用。本文重点对亚包晶钢板坯高拉速技术进行了研究与工业实践,高拉速(不低于1.5m/min)成功应用于现场,最高工作拉速达到1.6m/min,取得了显著的成效。

  1 亚包晶钢板坯工作拉速现状

  该厂生产亚包晶钢的工艺流程为:铁 水 预 处理(KR)→300t顶 底 复吹 转 炉 → 吹 氩 站 →LF→ 230mm×(950~2150)mm 板坯 连铸 机,板 坯 连铸机为直弧型,主半径为9.59m,配 置 FC-Mould电磁装置;共有19个扇形段,其中1与2段为机械固定式,3~19段为带位置传感器油缸浮动式,可以依据位 置 传 感 器 设 定 值 进 行 压 下 与 抬 起,1段为垂直段,2段为弯曲段,9段为矫直段,10~19段为水平 段,冶 金 长 度 为42.6m;典型亚包晶钢 的化学成分如表1所示。

  在 正 常 生 产 过 程 中, 工 作 拉 速 为1.25m/min;生产230mm×1300mm断面时,浇铸周期 为53.2min,与钢水供应周期40min相 比严重不匹配,限制了生产效率的提升,为解决炉机周期不匹配问题,提高生产效率,进行了亚包晶钢高拉速实验,目标工作拉速1.6m/min;试验钢种成 分 如 表 1 所 示,浇 铸 断 面 为 230 mm × 1300mm。

  2 亚包晶钢板坯高拉速技术优化

  2.1 结晶器冷却制度优化

  在结晶器内,钢液和凝固坯壳的绝大部分热量是通过垂直于拉坯方向传递的,主要由3部分构成:铸坯液芯与坯壳间的传热、坯壳与结晶器壁间的传热、结晶器壁与冷却水之间的传热。结晶器内的传热过程较为复杂,与坯壳和结晶器之间的传热系数、拉速、保护渣特性、钢的高温强度、结晶器锥度、长度和凝固坯壳的表面温度等多种因素有关,一般采用结晶器热流密度q 来衡量结晶器的热工作状态,它对亚包晶钢铸坯表面裂纹的发生有着重要的影响。

  板坯结晶器热流密度q 可以定义为:q=ωcΔT/S (1)式中:ω 为 冷 却 水 流 量,m3/s;c 为 水 比 热 容,J/(kg·℃);ΔT 为进出水温差,℃;S 为结晶器有效传热面积,m2。

  对不同拉速下亚包晶钢结晶器宽面平均热流密度进行统计,见图1所示。可以看出,拉速与结晶器平均热流之间呈线性关系,平均热流密度随着拉速的增加而增加,拉速为1.30m/min时热流密 度 为 1.17 ~ 1.56 MW/m2, 平 均 为1.37MW/m2,拉速增加至1.40m/min时平均热流密 度 为1.48 MW/m2,拉 速增加 到1.50m/min时平 均 热 流 密 度 为1.55 MW/m2,拉 速 增 加 到1.60m/min时平均热流密度为1.58MW/m2。

  在一定的过热度条件下,热流密度的增加,结晶器内钢液凝固推迟,凝固坯壳减薄或坯壳表面温度升高[3],在应力不变的情况下,坯壳表面温度向第I脆性温度区(熔点 Tm ~1300 ℃)移动,铸坯的表面纵裂纹倾向增加,恶化铸坯的表面质量;甚至还会造成结晶器膜态沸腾,影 响 生 产 安 全,Kanazawa等通过实验表明,当结晶器热流密度高于1.70MW/m2时,亚 包晶钢 铸 坯 表 面 纵 裂 纹 发生几率将大幅提高[4]。

  随着亚包晶钢拉速的提升,考虑到其增加的传热量,将结晶器水流速从当前的7.27m/s增 加 到8.45m/s,即 窄 面 冷 却 水 由430L/min提 升 至500L/min。调整结晶器冷却强度后,当拉速提升至1.50m/min 以 上 时,热 流 密 度 在 1.45 ~1.50MW/m2,拉速提升过程中热流密度更为平稳,更有利于生产安全和产品质量的控制,见图2所示。

  2.2 结晶器振动模式优化

  优化前的结晶器振动参数见图3所 示,可 以看出,优化前所使用的振动参数,振动幅度一定,振动频率与拉速呈正比,随着拉速的增加,负滑脱时间逐渐降低,增加了粘结漏钢的风险[5];因此考虑到改善铸坯表面质量和降低粘结漏钢的风险,对现有振动参数进行优化,采用振动频率随拉速呈反向变化,即振动频率随拉速提高而降低,振幅随拉速提高而增加,从而使正滑脱时间增加,增加保护渣消耗量,改善润滑,防止粘结漏钢,而同时保持负滑脱时间稳定不变,使振痕深度变浅,改善铸坯表面质量。

  表2为优化前后结晶器振动参数的对比。可以看 出,优 化 后 亚 包 晶 钢 拉 速 提 升 至1.40~1.60m/min,负 滑 脱时 间 基 本 控 制 在0.151s,负滑脱率控制在36 %左右,与优化前相 比,负 滑 脱时间 分 别 增 加17.97 %、25.83 %、34 .82 %,降低了粘结漏钢的风险,提高了生产的安全性。优化后的振动参数见图4所示。

  2.3 结晶器保护渣性能优化

  亚包晶钢拉速提升后,吨钢消耗的保 护 渣 量降低,凝固坯壳与结晶器铜板之间的液渣流入不足,增加拉速阻力,易发生粘结 报 警[6],因 此在高拉速条件下,保护渣应具备较好的传热性能,适当提高碱度,减轻纵裂纹风险;同时还应具备较好的润滑性能,适当降低黏度,基于此开展保护渣物性参数优化,见表3所示。

  由表3可以看出,优化后的高拉速保护渣1,适当增加了保护渣碱度,提高保护渣传热能力,防止拉速提升后出现纵裂纹等问题,同时考虑到拉速提升后保护渣消耗量降低的问题,适当降低保护渣黏度,增加保护渣的流入量,经过实践发现,高拉 速 保 护 渣 1 使用过程中保护渣消耗量约0.50kg/t,液渣 层厚 度10~12mm,未 发 现纵 裂纹等质量问题。

  考虑到铸坯表面振痕对角部质量的 影 响,将拉速提升到1.50m/min以上时,进一步优化调整保护渣物性参数,优化后的高拉速保护渣2,略降低了保护渣的碱度,提升了保护渣的黏度,既能一定程度上控制保护渣传热,防止纵裂纹的出现,也能通过提升黏度减少保护渣的流入量,使得振痕变浅,一定程度上改善了铸坯的角部质量,通过实践,高 拉 速 保 护 渣2渣 耗 量 在0.45~0.50kg/t,液渣层厚度8~12mm,未发 现纵 裂 纹 等 表 面 质量问题。

  通过生产实践,在满足实际生产需求的保护渣传热、润滑等需求基础上,对保护渣物性参数进行了优化调整,目前将高拉速保护渣2应用于拉速提升至1.40m/min以上,将常规保护渣应用于拉速小于等于1.40m/min时。

  3 亚包晶钢高拉速对铸坯质量的影响

  3.1 对铸坯中心偏析质量的影响

  对不同拉速下典型亚包晶钢中心偏析质量进行统计,见表4所示。不同拉速下铸坯的宏观低倍照片见图5、图6所示。

  由 表 4 和图 5、图 6 看出,在拉速小于等于1.3m/min下,典型 钢种1与 典 型 钢 种2铸 坯 的中 心 偏 析 集 中 在 B0.5~ B1.0;在 拉 速 大 于1.4m/min拉速下,典型 钢 种1与 典 型 钢 种2铸坯的中心偏析集中在B0.5~B1.0;随着拉速的增加,并未恶化铸坯的中心偏析质量。

  3.2 对铸坯表面纵裂纹发生率的影响

  经统计,不同拉速下铸坯表面纵裂纹发生率(裂纹长度大于4mm)如表5所示,针对典型钢种1,通过检查1089块铸坯,其表面纵裂纹平均发生率为0.16 %;针对典型钢种2,通过检查736块铸坯,其表面纵 裂 纹 平 均 发 生 率 为0.18 %;表 明 经连铸工 艺 优 化 后,1.5~1.6m/min拉 速 条件 下,微合金亚 包 晶 钢 铸 坯 表 面 纵 裂 纹 发 生 率 控 制 较好,都小于0.30 %。

  结 论

  1)从亚包晶钢结晶器冷却、振动模式及结晶器保护渣等方面对亚包晶钢板坯工艺技术优化,结晶器冷却水流速由7.27m/s提高至8.45m/s,结晶器振动模式的负滑脱时间由0.112~0.128s稳定控制在0.151s,结 晶 器 保 护 渣 碱 度 由1.28提 高 至1.29,1300℃黏度由0.13Pa·s下调至0.12Pa·s。

  2)实现了亚包晶钢高拉速的稳定生产,最高工作拉速达1.6m/min,解决了炉机周期匹配问题。

  3)亚包晶钢高拉速生产工况下,铸坯表面纵裂纹发生率小于0.3 %,中心偏析质量稳定。

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